長期以來,大隆礦始終堅持聚焦安全生產與降本增效,不斷在青年職工之間推動“五小”創(chuàng)新成果轉化落實落地,以“微創(chuàng)新”撬動“大效能”,為礦井高質量發(fā)展注入新動能。
廢舊物資“再生”,工藝革新降本顯成效
在支護鋼帶加工領域,該礦突破傳統(tǒng)工藝限制,利用運輸絞車淘汰的Φ21mm廢舊鋼絲繩替代Φ15mm鋼筋,通過自主研發(fā)“破繩機”構建“截斷、破股、剪切、壓制”一體化流水線。新工藝通過壓力機限位裝置將鋼帶成型精度誤差控制在±1mm以內,產品合格率提升至98%。不僅實現(xiàn)了廢舊鋼絲繩回收利用,還能減少新品材料投入為企業(yè)降低成本,實現(xiàn)了“變廢為寶”的循環(huán)經濟模式與高效生產流程。
設備“清肺”有新招,智能清洗提效保安全
針對壓風機冷卻系統(tǒng)結垢難題,礦技術團隊研發(fā)“管路清洗設備裝置”,以化學清洗循環(huán)系統(tǒng)替代傳統(tǒng)機械拆解清洗。該系統(tǒng)通過泵體驅動除銹劑在管路內循環(huán)流動,實現(xiàn)垢層高效溶解,清洗效率提升3倍以上,同時避免傳統(tǒng)浸泡法導致的管路腐蝕風險。應用數(shù)據(jù)顯示,設備熱交換效率顯著提升,維護周期延長40%。
運輸“血管”再優(yōu)化,氣動設備運行更順暢
在輔助運輸環(huán)節(jié),針對DQ80氣動單軌吊車供氣管路拖地隱患,研制 “供氣管路傳導滑車”。該裝置通過防撞連桿、萬向吊環(huán)與傳導滑車的聯(lián)動設計,實現(xiàn)供氣管路隨吊車同步靈活移動,有效解決了管路刮卡、磨損問題,減少人工投入50%以上,保障了東二1511綜采工作面物料運輸安全高效。同期投入使用的“HQ型氣動葫蘆供氣過濾、增壓與油霧潤滑系統(tǒng)”,則通過三級過濾、增壓及油霧潤滑技術,將設備故障率降低60%,助力工作面支架分解效率提升40%。
這些源于一線青年的“金點子”,不僅破解了生產現(xiàn)場的實際難題,更在青年職工中形成了“人人參與創(chuàng)新、處處體現(xiàn)創(chuàng)新”的良好氛圍。下一步,該礦將持續(xù)完善創(chuàng)新激勵機制,推動更多“微成果”轉化為安全生產的“硬支撐”,為礦山建設提供源源不斷的創(chuàng)新動力。
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